王 燕 趙子軍 山東山水水泥集團有限公司(250307)
左緒利 煙臺山水水泥有限公司(265323)
新型干法水泥生產(chǎn)線設備大型化、控制智能化的趨勢和要求,使其配電和自動化控制水平也迅速提高,電氣故障處理思路和方法與采用DCS控制之前相比,也在不斷地創(chuàng)新與發(fā)展。本文結合山水集團各水泥企業(yè)電氣維護工作的實踐,介紹新型干法水泥生產(chǎn)線電氣自動化故障處理的思路、方法及其應用案例。
1 電氣自動化故障處理的思路與方法
1.1 新型干法水泥生產(chǎn)線電控設備的特點
與采用DCS控制之前相比, 新型干法水泥生產(chǎn)線電控設備的特點表現(xiàn)為:
(1)大部分設備的控制原理發(fā)生變化,如現(xiàn)場按鈕盒的變化、COM線的增加等。
(2)控制設備及元件增加,如COM線控制斷路器,UPS、中繼器、隔離器、網(wǎng)絡通訊設備等。
(3)先進電氣裝備的使用,如GIS高壓組合電器、中置式開關柜、抽屜式低壓柜等。
(4)新技術的不斷應用,帶來了不熟悉的電氣環(huán)境,如數(shù)字技術的應用:變頻器、軟啟動器、全數(shù)字直流調(diào)速柜、直流屏等;智能儀表、總線儀表等。
(5)新設備的應用,使隨機配套控制系統(tǒng)的掌握與維修成為難點和重點。
1.2 電氣自動化故障的分類
為描述方便起見,將水泥生產(chǎn)線上的電控設備分為三層:
中央操作層:主要包括中控室設備及控制程序、UPS、電視監(jiān)控系統(tǒng)等。
過程控制層:主要包括DCS系統(tǒng)的過程控制器、I/O機柜、UPS、DCS系統(tǒng)通訊網(wǎng)絡等。
現(xiàn)場設備層:主要包括高低壓配電設備、MCC柜、隨機配套控制柜、變頻軟啟柜、液阻柜、自動化儀表、按鈕盒、高低壓電機、電線電纜等。
中央操作層和過程操作層的設備只要調(diào)試好了,平常較少出現(xiàn)故障。3號線曾出現(xiàn)中控室UPS斷電切換問題;濰坊熟料線曾出現(xiàn)生料過程站的控制器底板燒毀故障等;再一種故障就是控制程序存在量程、連鎖、顏色方面等問題,這種現(xiàn)象也較普遍,需要運行過程中不斷完善,此類故障一般需要專業(yè)技術人員來修改。
現(xiàn)場設備層集中了絕大部分電控設備,成為日常維護的重點,也是故障處理的主戰(zhàn)場。
1.3 故障處理思路及方法
(1)中控室是生產(chǎn)控制的心臟,幾乎所有設備的狀態(tài)、運行信息都有記錄,故障處理應首先從中控取得第一手原始資料,充分利用與故障有關的大量信息。平時應該多與操作員聯(lián)系,了解設備運行狀況,早發(fā)現(xiàn)問題,做到防微杜漸。
(2)掌握設備的工作原理,至少應熟悉設備現(xiàn)場操作箱、控制柜的物理位置、關聯(lián)關系以及操作順序。例如:某子公司的轉子秤曾出現(xiàn)既不能在中控開機也無法現(xiàn)場開機的情況,經(jīng)查,原來是現(xiàn)場按鈕盒上的急停按鈕被誤按下所致。
(3)順藤摸瓜,逐項排除,不放過任何可能的原因。例如:生產(chǎn)正常運行中,電纜中間斷線并不常見。一次平陰公司立磨的振動信號丟失,經(jīng)檢查,上位、I/O機柜、所有連接端子、振動傳感器都正常,確認恰恰是信號電纜斷線所致。
2 故障處理思路及方法的應用案例
2.1 個案一
昌樂線、嶺子一期熟料線調(diào)試運行期間,都曾出現(xiàn)窯尾電容補償柜開關和熔斷器爆炸,造成停電事故;嶺子更是造成110 kV總降主變差動保護跳閘,全廠停電。
分析原因:(1)補償柜內(nèi)開關和熔斷器質量可能有問題;更重要的原因是窯中直流調(diào)速柜12(或24)脈沖整流裝置產(chǎn)生了高次諧波,而當分組投切電容器組時,其容抗的變化范圍較大,當系統(tǒng)的諧波感抗與系統(tǒng)的諧波容抗相匹配時,就會發(fā)生高次諧波諧振,產(chǎn)生強大的諧振電流,從而造成爆炸及停機事故。
(2)由于各級配電裝置保護的定值整定不妥、動作時限配合不當,造成越級跳閘。處理措施: 由于電容器回路是一個LC電路,對某些諧波容易產(chǎn)生諧振,造成諧波放大,使電流增加,電壓升高,如串聯(lián)一定感抗值的電抗器可以避免諧振。所以在電容補償柜中每個分支電容回路中串聯(lián)適當容量的電抗器,就能減少或避免此類情況的發(fā)生。濰坊熟料線和平陰熟料線就采用了這樣的電容補償柜,效果很好。配電裝置的保護定值整定要根據(jù)規(guī)范并結合實際情況進行調(diào)整,做好時限配合。
結論:在設計時如果總體考慮供用電的質量、抗干擾措施等,并進行系統(tǒng)化的配置,就能更好地達到系統(tǒng)及用電設備的安全、經(jīng)濟運行。在這方面,技術中心已摸索出一些成功經(jīng)驗。
2.2 個案二
濰坊調(diào)試期間,窯頭電收塵器1號、2號、3號電場電壓現(xiàn)場柜上顯示50 kV,而中控顯示33 kV。
分析原因:1號、2號、3號電場電壓屬于4~20 mA DC信號,抗干擾能力較強,不會出現(xiàn)上述這么大的干擾信號?;敬_定是由于現(xiàn)場控制柜和上位程序中的量程設置不一致造成的。
處理措施:隨機資料顯示,這三個電場的額定電壓為66 kV,上位的量程也設置為66 kV。但并不表示現(xiàn)場柜中輸出的電壓信號20 mA 就代表66 kV了,很有可能量程是高于66 kV的一個整數(shù)值,如100 kV。咨詢廠家電氣工程師后,確認了此值,并將上位量程改為0~100 kV,下裝程序后做現(xiàn)場升壓、降壓試驗,確保電壓值現(xiàn)場與中控對應無誤。
結論:4~20 mADC信號皆存在一個量程問題,如果量程處理不當,就直接影響信號的準確性,給操作員提供虛假信號,導致誤操,造成損失。我集團所建生產(chǎn)線中的模擬量(AI、AO),粉磨站約330個,2 500 t/d熟料線約450個,5 000 t/d熟料線約600個,量程對應是個大問題。應注意以下幾點:
(1)功率信號的量程不是電機的額定功率,還應乘以電壓電流互感器的變比。為更準確地反應負荷情況,變頻器控制電機的電流量程要取變頻器中設置的電流值,不能取進線側電流互感器對應的量程。
(2)閥門的調(diào)節(jié)盡量到達機械限位。中控顯示—電動執(zhí)行器—閥門三者的調(diào)節(jié)配合費時費力,需要下點功夫才行。尤其注意生料庫底流量閥的調(diào)節(jié),要確保4~20 mA DC信號準確對應0~100%,必須將開、關限位信號引入中控進行監(jiān)視,以便在生產(chǎn)中隨時校正;在去掉氣動閥的情況下,必須將這些流量閥設置成斷電即恢復零位的狀態(tài),防止多點溢料甚至無法控制的事故。世紀創(chuàng)新、昌樂、濰坊線就是這種情況。
(3)生料調(diào)配秤、各種倉重、料位計、喂煤秤等信號的量程,在參考工藝設計數(shù)據(jù)的前提下,一定要與供貨廠家協(xié)調(diào),以到貨設備設置量程為準。
(4)振動信號要區(qū)分是振幅(mm)、還是振動加速度(mm/s2),其量程一般設為10或根據(jù)供貨廠家提供量程準確確定。
(5)參與控制的模擬量,如調(diào)配秤、變頻器等的給定信號、反饋信號,其量程必須保持一致。順便說說設備保護報警值和跳閘值的設定,如:電機定子繞組及設備軸承溫度反映設備的溫升情況,不管是由于短路故障、過負荷,還是由于散熱不好都會造成溫度上升,故溫度監(jiān)測是最直接、最重要的保護方式。一般設置報警值和跳閘值,達到提醒操作員、保護設備免受損壞的目的。這兩個數(shù)值必須以隨機資料為準,因為不同供貨廠家的設備制造工藝及材質不同,保護值會有所差異,應根據(jù)廠家的不同及時修改。在生產(chǎn)過程中,某些跳閘值夏季被調(diào)高,夏季過后要記住調(diào)回原設值。
2.3 個案三
嶺子一期調(diào)試期間,全線運行時發(fā)現(xiàn)高溫風機液力耦合器進出口油溫的現(xiàn)場接線接反,中控顯示進口油溫比出口油溫高。由于已經(jīng)設置了進口、出口油溫的跳閘值,分別為60 ℃、85 ℃,現(xiàn)場出口油溫(中控為進口油溫)溫升較快,馬上就要造成高溫風機跳停事故。
情況緊急,現(xiàn)場又不能拆線(拆線會使數(shù)顯表輸出為最大值,即150 ℃),程序也無法進行邏輯修改,否則會因為進出口油溫過高或邏輯變化而跳停。
處理措施:將程序中兩個溫度的跳閘溫度改為155 ℃,高于其量程150 ℃,保證拆線時的溫度150 ℃<跳閘溫度155 ℃,程序就不會發(fā)出跳閘信號,確保高溫風機不會跳閘。修改完畢,以“修改對象”方式下裝程序,現(xiàn)場就可放心更換接線。換線完畢,現(xiàn)場和中控顯示正常后,將跳閘值再改為原設值,下裝“修改對象”即可。
結論:一臺(復雜)設備的控制,是由現(xiàn)場設備、控制裝置、上位程序共同完成的,因此處理故障時,不能局限于一方面和某個局部,當現(xiàn)場對一些信號無法處理時,用程序處理往往很容易解決,這樣的例子很多,在此就不多論了。
3 結束語
電氣自動化方面的故障,現(xiàn)象可能有千萬種,但實質是一樣的:信息不通。不通則“疼”。平常技術學習和設備維護時,多觀察,善于動腦,把握信號在整個電氣網(wǎng)絡中的傳輸路徑、過程及中間設備的作用,就能對故障迎刃而解。
現(xiàn)代水泥企業(yè)中,自動化水平日新月異,故障處理思路和辦法也不斷更新,但設備控制原理依然是核心內(nèi)容,故電氣故障處理也應以設備控制原理為中心,據(jù)設備實際情況分析其具體故障原因。