尤紅兵 朱瑞琴
(河南省豫鶴同力水泥有限公司,458008)
1 存在問(wèn)題
我公司5 000 t/d熟料新型干法生產(chǎn)線,窯灰入庫(kù)工藝方式是:從預(yù)熱器經(jīng)增濕塔、廢氣袋收塵器收集的窯灰在出磨生料輸送大斜槽中部與出磨生料混合后經(jīng)入庫(kù)斗提進(jìn)入生料庫(kù),這在生料磨正常生產(chǎn)時(shí),窯灰不會(huì)對(duì)入窯生料的均勻性及煅燒產(chǎn)生影響,但當(dāng)生料磨停車時(shí),這部分窯灰直接入庫(kù)后,就帶來(lái)了兩個(gè)較為突出的問(wèn)題。
(1)對(duì)窯產(chǎn)質(zhì)量的影響。在生料磨停車1~2h后,進(jìn)入生料庫(kù)的窯灰開(kāi)始影響入窯生料,表現(xiàn)為入窯生料KH偏高于目標(biāo)值,出窯熟料KH也開(kāi)始偏高于目標(biāo)值。我廠正常出窯熟料目標(biāo)值控制為0.89±0.02,但受窯灰的影響,異常出窯熟料KH竟高達(dá)0.93,甚至更高(其成分見(jiàn)表1)。基本上生料磨停車多久,這種現(xiàn)象就持續(xù)多久,這使得窯操作員為保證熟料質(zhì)量,只有減料煅燒,減料幅度高達(dá)30~50 t/h生料,熟料fCaO仍然難以合格。生料磨停車后窯灰直接進(jìn)入生料庫(kù)這種工藝方式已經(jīng)對(duì)窯的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量及熟料質(zhì)量造成了嚴(yán)重制約。
(2)我公司余熱發(fā)電項(xiàng)目于2007年年底投入運(yùn)行,經(jīng)余熱發(fā)電窯尾SP爐收集的窯灰溫度高達(dá)170 ℃,這些高溫窯灰直接由出磨生料大斜槽經(jīng)入庫(kù)斗提進(jìn)入生料庫(kù)。斜槽的透氣層及斗式提升機(jī)的鋼絲膠帶運(yùn)行環(huán)境溫度小于120 ℃,而高達(dá)170 ℃的窯灰在生料磨停車時(shí)進(jìn)入到斜槽和斗提處的溫度為150 ℃左右,高溫環(huán)境無(wú)疑會(huì)加速設(shè)備的老化:斜槽透氣層經(jīng)常爛布使得斜槽氣室內(nèi)集料而造成斜槽走料不暢,余熱發(fā)電投入運(yùn)行后僅一年的時(shí)間,就因高溫窯灰的侵蝕已造成入庫(kù)提升機(jī)鋼絲膠帶大面積的膠皮脫落,膠帶彈性、韌性變差并多處裸露出內(nèi)部鋼絲。公司2009年2月大修時(shí)對(duì)入庫(kù)提升機(jī)膠帶進(jìn)行了更換。如果不能有效解決該問(wèn)題,高溫窯灰對(duì)入庫(kù)斗提仍存在嚴(yán)重威脅。
2 改造方案
根據(jù)我廠現(xiàn)場(chǎng)情況,在生料入庫(kù)大斜槽中部加裝一個(gè)窯灰倉(cāng),生料磨停車時(shí),把經(jīng)余熱發(fā)電鍋爐而來(lái)的高溫窯灰及從增濕塔、廢氣袋收塵器收集的窯灰打入窯灰倉(cāng)中儲(chǔ)存起來(lái),在生料磨開(kāi)車時(shí),再按比例(窯灰倉(cāng)下變頻回轉(zhuǎn)下料器控制流量)把窯灰摻入出磨生料中進(jìn)入生料庫(kù),這樣做,既可緩解高KH窯灰集中進(jìn)入生料庫(kù)對(duì)入窯生料造成的影響,又可與出磨生料混合降低窯灰溫度,從而消除高溫窯灰對(duì)斗提皮帶及斜槽透氣布的損傷。
本改造項(xiàng)目需增加的設(shè)備有:窯灰倉(cāng)、氣動(dòng)分料閥、兩套空氣輸送斜槽、變頻回轉(zhuǎn)下料器、窯灰倉(cāng)與袋收塵器之間的連接管道及相關(guān)土建費(fèi)用,總投資20余萬(wàn)元。工藝流程見(jiàn)圖1。
3 改造效果
2009年6月,窯灰倉(cāng)建成并投入運(yùn)行,經(jīng)過(guò)近三個(gè)月的生產(chǎn)實(shí)踐證明,前述兩個(gè)問(wèn)題得到了很好地解決:窯操不再因料高而減料煅燒,穩(wěn)定了燒成系統(tǒng)熱工制度,提高了窯產(chǎn)質(zhì)量。在配料環(huán)節(jié)上,生料磨開(kāi)車后,窯灰要由倉(cāng)中放出摻入出磨生料中,配料員則需要考慮窯灰對(duì)出磨生料的影響。實(shí)踐證明,慢慢均勻地?fù)饺敫G灰對(duì)出磨生料及入窯生料的成分基本不產(chǎn)生影響,另一方面也避免了高溫窯灰對(duì)斗提膠帶和斜槽透氣布的損傷。
4 需要注意的問(wèn)題
我公司窯灰倉(cāng)的倉(cāng)容設(shè)計(jì)為240 t,按窯灰每小時(shí)40 t計(jì)算,可以儲(chǔ)存5 h的窯灰,但有時(shí)生料磨停車檢修需要的時(shí)間要超過(guò)5 h,小倉(cāng)不能容納的回灰就只能直接進(jìn)入生料庫(kù),仍然會(huì)影響入窯生料的成分并惡化斗提、斜槽的運(yùn)行環(huán)境,所以生產(chǎn)廠家若進(jìn)行類似的改造,應(yīng)根據(jù)本公司每小時(shí)實(shí)際產(chǎn)生的窯灰量充分考慮倉(cāng)容,盡量避免出現(xiàn)類似問(wèn)題。